客服热线:029-8918-1862  |  关注公众号
免费注册
 |  立即登录  |  个人中心  |  帮助中心
商品 店铺

吉林油田 “技术+效益” 高效开发致密气

发布于: 昨天
已被浏览: 17
来源: 中国石油新闻中心

  中国石油网消息(记者 王珊珊 通讯员 郭金龙 贾振甲)截至7月4日,吉林油田英深316井已经试气40余天,平均日产量超13万立方米。

  据了解,该井于今年2月完钻,井深4747米,创吉林油田深层二开小井眼钻井井身结构井最深纪录,通过5寸井眼钻采一体化技术集成与创新,实现钻井周期72天、投资成本降低10%的目标。5月下旬试气后,该井生产状况良好,标志着吉林油田在深层致密气开发中迈出深化“技术+效益”驱动的关键一步。

  小井眼钻井一体化开发打破了传统壁垒。传统油气开发中,采取的是“先打井、后压裂”的串联模式,导致各工程项目各自为战,生产效率低、钻压成本高,难以实现效益建产。英深316井从设计阶段便采用“地质钻采一体化”协同的效益开发模式,从地质层位落实、井身结构优化设计、压裂参数优选、钻压材料成本压缩等多环节,一体化设计、一体化实施、一体化优化,实现“钻得准、压得精、效益高”的目标。

  针对龙深3区深层高温高压复杂地层,吉林油田创新采用二开小井眼钻井井身结构,通过优化钻头选型、钻井液性能及轨迹控制技术,刷新完钻井深,较传统三开小井眼钻井井身结构节约钻井液用量15%,完井周期缩短至72天,较同类井提速10%。在储层改造中,英深316井沿用“多簇限流射孔+三段式缝网压裂”技术,同时通过精细暂堵方案再优化,合理提高升压区间,保证了储层改造效果的提高。

  英深316井的压裂试气成功,为吉林油田龙深3区块预测储量升级提供了重要依据。目前,该区块已部署13口井,下一步将应用小井眼钻采一体化模式实现整体开发。

本文关键字: 吉林油田 “技术+效益” 高效开发致密气